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分子篩脫水裝置在天然氣/煤層氣,產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)化與應(yīng)用
責(zé)任編輯:作者:admin人氣:1956 發(fā)表時間:2021-04-13
摘要:分子篩脫水技術(shù)及裝置廣泛應(yīng)用于壓縮空氣及各種工藝氣體的深度干燥之用途。隨著天然氣/煤層氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,這一傳統(tǒng)技術(shù)在系統(tǒng)配置、工藝流程、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面得到進一步的優(yōu)化和改善,本文將通過實際案例給予分析和介紹。
關(guān)鍵詞:天然氣 煤層氣 干燥 分子篩
1、 CNG加氣站

壓縮天然氣加氣站是分子篩脫水撬應(yīng)用量最大的場合,也是其四大關(guān)鍵設(shè)備(壓縮機、脫水裝置、貯氣罐/井、售氣機)之一,目前常用的工藝流程有三種,分別為:
低壓前置減壓再生流程(圖1),低中壓前置等壓再生零排放流程(圖2)和高壓后置流程(圖3)。前兩種流程工作壓力為管網(wǎng)壓力,脫水撬位于壓縮機之前(也有少數(shù)配置在壓縮機級間,如一級或二級缸之后,由此提高了脫水撬的工作壓力,可有效降低設(shè)備體積和再生能耗,在低壓如管網(wǎng)壓力小于0.2MPa時尤為顯著。)。后一種配置在壓縮機之后,工作壓力為25MPa,這三種流程的特點及適用場合見下表:

圖 1


圖2


圖3


另從下列“產(chǎn)品氣水分壓計算公式”中還可以看出:


圖2流程中,由于再生氣為干氣,P1值大幅下降,在獲得同樣的露點指標條件下,可適當(dāng)降低加熱溫度(P2)。實際工況中減壓再生需200℃~220℃,等壓再生一般設(shè)定為180℃~200℃,此工況下切換閥門可采用軟密封,其密封性能、工作壽命及價格均得到優(yōu)化。該流程具有良好綜合技術(shù)優(yōu)勢,是目前國際上最具競爭力的一種再生流程。
2、油田伴生氣/火炬氣回收利用
2.1脫烴或管網(wǎng)直輸 除采用上述三種流程外,還可采用無循環(huán)增壓機的射流泵零排放工藝流程(圖4),這種流程尤其適用于中高壓、大流量、連續(xù)性生產(chǎn)工況。該項零排放技術(shù)在工藝氣、高壓、無需動力源三個方向取得重大突破,并已在塔里木油田投運。


圖4
對于含重?zé)N量較大的天然氣可采用傳統(tǒng)全流量冷凍分離C2+以上重?zé)N(圖5),也可采用溶解膜收烴(提高重?zé)N濃度),部分流量低溫分離重?zé)N(圖6)。


圖6所示流程尤其適用于缺電、缺水如沙漠、海上鉆井平臺等需要高度節(jié)電-節(jié)水和小型撬裝化的場合。


2.3 LNG脫水工藝流程(圖7 )

從前述“產(chǎn)品氣水分壓計算公式”中也可以看到,為獲得LNG工藝所需超低露點(含水量)的方法不外乎三點:
(1) 提高再生溫度至280℃以上;
(2) 降低再生氣露點(含水量),如采用液化天然氣的沸騰氣;
(3) 確保進入干燥塔的氣體溫度處于較低溫度。
所以LNG不宜采用CNG加氣站常用的循環(huán)再生工藝流程,為獲取超低露點可采用全開式循環(huán),最大限度利用超干燥再生氣并將再生氣排至輔屬燃氣系統(tǒng)。
4、煤層氣:

早期的富氣(CH4≥95%)多采用高壓后置流程,其主要原因是由于管網(wǎng)壓力偏低,若采用前置脫水,設(shè)備過于龐大,但在實際應(yīng)用中,不僅干燥效果不佳,且壓縮機故障率甚高,其重要原因之一是忽略氣體含水量偏大(幾乎處于濕飽和狀態(tài))。
現(xiàn)更多項目采用了前置脫水方案,為避免低壓時設(shè)備龐大之缺點,一般宜采用兩種措施,即加壓和冷凍除水(圖8)。


即為前置脫水裝置創(chuàng)造0.3~0.7MPa的工作壓力和10℃較低吸附溫度,可使干燥器的體積和運行成本大幅度下降。低壓機可采用活塞或螺桿式,二次冷卻可采用工業(yè)冷水機組提供冷源,北方冬季亦可采用風(fēng)冷卻器。降低干燥器的氣體溫度即降低了產(chǎn)品氣水分壓計算公式的P0,因為氣體溫度每提高10℃,飽和含水量幾乎增加一倍,吸附劑裝填量也要增加一倍,對于大型設(shè)備尤其要考慮進氣含水量這一重大影響因素。
結(jié)束語:分子篩脫水裝置為天然氣/煤層氣開采、集輸和利用過程提供干燥氣源,同時又因其所處理氣體的組份、工況、用途不同,派生出多種工藝流程及相關(guān)配置、結(jié)構(gòu)。在具體選型設(shè)計時,需做仔細的經(jīng)濟技術(shù)比較,包括前期投資和后期運行費用以求獲得安全、可靠和最佳綜合經(jīng)濟效益。